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麻村砂石加工系统介绍

更新时间:2020-08-14

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导读: (4)筛分车间原设计不作筛洗,40~80mm骨料可进成品仓使用,现在粗碎车间不洒水时,破碎粉尘很大,只20min,破碎车间附近几十米即积上白蒙蒙一层粉尘,洒水破碎后不加冲洗,含泥量严重超标,不能使用,所以应加设冲洗用水,预筛分车间设冲洗工序。

砂石系统按两班制生产设计,设计生产能力240t/h,设计处理能力300t/h。

砂石系统以生产二级配骨料为主,同时也能生产三级配骨料,工艺流程按粗碎开路、中细碎和筛分构成闭路生产粗骨料,超细碎和筛分构成闭路生产人工砂为主、棒磨机制砂为辅进行设计。

砂石系统布置在坝址右岸下游约4km处的麻村沟口,砂石系统加工的成品骨料通过自卸汽车运往各标混凝土生产系统。

设计方案具有以下技术特点: 砂石加工所需毛料由麻村灰岩料场供应,共需开采毛料225万m3。

料场与砂石系统之间高差约200m,水平直线距离约600m。

为降低运输费用,毛料采取溜井垂直运输转带式输送机水平运输方式。

溜井深130余m、直径6.0m,井下布置1台颚式破碎机。

砂石加工采用较为先进的工艺流程,该流程能灵活调整混凝土骨料生产级配,使其与混凝土骨料使用级配相适应。

粗碎开路,中细碎与筛分采用闭路循环工艺流程,人工砂采取破碎为主、棒磨为辅的生产工艺,能较好地控制成品骨料质量。

为使砂石系统长期稳定生产,提高运行的可靠性,主要破碎设备采用国外先进设备,质量相对较好,其他加工设备采用国产设备。

为符合国家有关环保要求,采用辐流式沉淀池 压滤机对砂石加工产生的废水进行处理。

砂石系统主要由麻村料场(含溜井)、料场进场公路、砂石加工、给排水、废水处理及供配电设施等六大部分组成。

其中,砂石加工部分由粗碎车间、半成品堆场、预筛分中细碎车间、筛分车间、超细碎制砂车间、棒磨机制砂车间、成品堆场等组成,车间、设施顺山坡地形自上而下呈阶梯型布置。

河南矿机生产厂家整理发布。

介绍原水电站砂石加工系统工艺

河南矿机厂家是一家以生产大、中、小型系列砂石生产线,矿山设备为主,集科研、生产、销售为一体的大型股份制企业。

公司对龙开口水电站的砂石加工工艺进行一系列的研究发现,此砂石加工系统工艺还存在着诸多不足,今天主要介绍原水电站砂石加工系统工艺,龙开口水电站位于金沙江中游,云南省大理州与丽江市交界的鹤庆县中江乡龙开口村河段上,电站装机规模为1800MW,是金沙江中游河段规划的第6个梯级电站。

筹建期砂石加工系统布置在坝址上游右岸附近。

前期主要承担场内交通、大临设施、导流明渠、厂房临时围堰等混凝土所需粗细骨料生产,后期承担坝基开挖利用料加工,作为主体工程砂石加工系统的补充。

骨料料源主要为坝基开挖利用料,为满足前期砂石加工料源需要,在筹建期石料场开采石料进行补充。

岩性均为玄武岩(其饱和抗压强度为133MPa~179MPa),系统需承担骨料加工的混凝土总量约120X10000m。

麻村沟砂石系统问题和意见

麻村沟口地势陡竣,岩石裸露,本系统结合地形,劈山填沟造平台,依山势而布置,实属不易,建成后的本系统,布置紧凑、得体;在加工工艺方面采用粗碎开路,中细碎与预筛分构成闭路,超细碎与筛分构成闭路。

以前制砂采用磨砂法,现采用破碎制砂,加工工艺流程较先进,主要设备选用技术先进、质量较好的进口设备。

经过几个月的生产,证明设备运行可靠,产量完全达到设计要求,5mm以上的骨料质量很好,唯有砂的细度模数偏大,几个月来,虽对筛网进行反复调试改进,增加了筛分机、洗砂机,细度模数降至2.83,尚不尽人意,还有待进一步研究调试。

此外,有下面几个问题提出榷商。

(1)料场在设计准备阶段应作较详细的勘察,以对岩性、储量、覆盖层、风化层、夹层、断层等作较透彻了解。

待料场开采时,有思想和物质准备。

而该料场原设计只有2.78万m3的无用层剥离,实际开采时超过10万m3。

(2)在制砂工艺环节上,目前系统破碎的砂子细度模数2.83,仍比原设计要求的2.6~2.8稍大,也不够稳定。

本人有几点想法:①曾有人提过干法破碎,有一定道理,干料较脆,在石打石或石打铁设备破碎腔内在离心力的作用下不粘边,不结饼,互相碰击粉碎较好,环保问题可另外设法解决,只是进料的含水量控制较费事;②制砂破碎机的给料粒径5~40mm,实际上可分为5~20mm小石和20~40mm中石2种,这2种石料配合比例对制砂的细度模数和产量都会有很大的影响,也可能是石打石和石打铁2种设备在制砂效果佳时,2种石料的配合比也不一样,可作反复调试取定;③设备的排矿口尺寸对产量和质量有直接影响,可作反复试验找出佳排矿口尺寸;④筛网材料和筛网尺寸会直接影响砂的产量和细度模数,因为铁丝筛网和橡胶筛网、方孔和圆孔的通过能力是不相同的,值得调试研究。

(3)溜井的进料毛石块径虽限制在小于或等于700mm,难免有超径块石投入储料仓;若夹泥多即使毛石块径在允许范围内,毛石在储料仓内经后下的毛石落下砸实后,易有起拱情况或且矿石的堆积角(也称矿石流动角)较一般60°~70°大,造成给料机空转,石料下不来。

此时,除了人工进仓处理外,看来难有其他凑效办法。

所以,应在储料仓顶部变坡点处开设一个进仓检查通道,处理堵塞和观察溜井贮料情况。

麻村料场溜井,在2002年1月份试运行不久就出现一次毛石起拱堵塞,只好从470.0m高程溜井口,用吊笼将人吊下到贮料仓进行慢慢处理,费事费时。

2002年2月处理好后,采取如下措施谨慎运行:①将贮料仓中间平顶部补浇一百多方钢筋混凝土加衬钢板,成为一个60°锥体;②派专人在料场进行严格检查、控制毛石块径和含泥量,才装车卸入溜井。

(4)筛分车间原设计不作筛洗,40~80mm骨料可进成品仓使用,现在粗碎车间不洒水时,破碎粉尘很大,只20min,破碎车间附近几十米即积上白蒙蒙一层粉尘,洒水破碎后不加冲洗,含泥量严重超标,不能使用,所以应加设冲洗用水,预筛分车间设冲洗工序。

(5)细砂回收池及废水处理回收的细砂,平均粒径远小于筛分楼送入成品料仓砂的平均粒径,如何能均匀混合,取得理想的细度模数(2.6~2.8)是个有待研究的课题。

(6)粗碎车间棒条式给料机下面将0~30mm的小碎石都弃掉,十分可惜,不合理。

因为石灰岩地区夹层粘性大,料场来的泥团,大于30mm的不少,而小于30mm的碎石很多,特别是经过PE900×1200型颚式破碎机破碎后的来料。

所以凡小于30mm粒径的料都弃掉,不合理,建议取消。

(7)树根和严重风化石,虽经筛洗,还是存在,对混凝土质量有不利影响。

根据以往经验,建议在经过筛洗后的骨料皮带输送机上派人尽可能捡除。

(8)现在自275.0m高程加压泵站的出水管直接接筛分楼用水管。

这样,筛分楼的筛洗用水有来自加压站和340.0m高程稳压水池2种不同的压力,不稳定,经常人工调节。

如调节不及时或调节不当,水压大时除浪费水外,细砂流失多;水压小时,含泥量超标。

成品特别是砂的质量难以保证。

建议加压站的水全部抽至340.0m稳水池后再从水池接至预筛分车间和筛分车间。

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